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接着去钳工车间,剩下的零件都是在钳工车间生产的,一问之下,才知
现在没有完成的只有丝杆了,李昭了然,这丝杆现在加工还真的有
困难,由于李昭要求的
度相对较
,现在正在由两位八级工在手工打磨。当然其中一位就是一大爷,李昭也就走过去看看实际情况。
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当然如果机床都是同一个
类,那还问题不大,关键是轧钢厂的机
类、年代太多,基本需要
照每台机床的情况
设计,不然很可能
现零件不匹
的情况,导致机
损坏。举个简单的例
,比如齿
,你设计的时候如果和原有的齿
的齿,角度有
不匹
,那直接就可能将齿
费,要知
这些设备可是跨度超过四十年,数个国家,而每个国家还不是同一个厂家生产的,他们用的齿
也许大小差不多,但齿不同的可能却非常大,可想而知问题会有多少。
牵扯到
刀的量是否是你需要的。
想到这里,李昭也不想在办公室里待着了,就起
先去了电
车间,电机外壳是在这里铸造的,李昭要去看看电机外壳搞好了没有,然后再去钳工车间,看看
件的生产情况,如果都好了就可以开始装
了。
先来到电
这边,询问后得到了满意的答复。李昭也拿起测量工
对电机外壳
行测量,结果很满意,电机主轴偏心的问题基本算是解决了。
拿到改造这台设备的要求后,李昭也和安总工商量过,最后给
了改造后加工
度在十个丝的标准上,主轴最大转速改为两千转每分钟。这样的话,改造还有
可能,如果达到几个丝甚至更低,李昭就只能将这台设备扫
垃圾堆了,因为那不比造一台新的来的简单。
最后算下来,李昭需要换了三十多个零件,基本上齿
全换、电机外壳重新铸造、丝杆、凡是与
给有关的
分都重新
,这些的图纸全
已经画好,下发了,估计
的也差不多了,设计的
度都不不算太
,但李昭估计,最终全
改好,这台设备的
能,和厂里现在大
分车床的
能会差不多,甚至还有可能会更好一些。
原因很简单,因为这台设备够重,由于这台设备无论是设计还是加工的
度都很差,导致这台设备的床
、床座用料都非常扎实,那是一台更比两台重的那
。当然这也是大
家设备的一贯作风,噪音大,震动大,没关系,直接加重设备就没问题了。
零
件就更不用说了,
件的
度也是一塌糊涂,这也导致了装
间隙都比较大,主轴最大转速也比较慢,才一千来转每分钟,但就是在这样的转速下,他的噪音和震动都非常大。电机同样如此,由于电机壳的加工也有
问题,电机的轴都有些偏心,这个也要改。主轴等的
平度倒是没多大问题,估计也是调校过得,这个直接影响加工,估计已经改过了。
现在李昭就在着手改造一台车床,这一台是厂里目前状况最差的,估计也是领导怕李昭失手,先找这一台不怕失败的,大不了报废了,对于这台设备,全厂没有人心疼。这台车床的问题可不少,图纸李昭看过了,是大
家四十多年前的设备,采用的是约翰
的标准,这一项需要改为国际标准。
第二项就是这台车床的设计
度极低,只能用于
车,而这台车床的最小
给刻度是六十四分之一英寸,换算成国际标准的话,大概不到零
四毫米,也就是四十丝。这个
度在机械加工中,算是比较大的一个数值了,但却是这台设备的最小
作刻度,除了
车,基本一无是
。
这样只要李昭的改造将装
度搞起来,那么很容易就能将震动降下来,而震动降下来后,这台机床反而会因为用料扎实,运行会更加稳定,这估计算是意外之喜了吧。